五、解決發(fā)動機通氣管排油故障
某一改型發(fā)動機的原型機結(jié)構(gòu)特點為:曲軸箱與傳動箱相互密閉隔離;傳動箱中傳動結(jié)構(gòu)為自動離合、鏈條與齒輪組合式結(jié)構(gòu);傳動箱通過帶迷宮的通氣管與外界實現(xiàn)大氣平衡。發(fā)動機經(jīng)過改型后,傳動結(jié)構(gòu)不變,通氣管處的各項結(jié)構(gòu)亦不變,但改型發(fā)動機的曲軸箱與傳動箱成為相連通的一個腔體。
改型發(fā)動機試制后,首先按摩蘭標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了100h的臺架耐久試驗。實施試驗時,為檢查發(fā)動機通氣管處潤滑油是否存在泄漏及若存在泄漏情況時的泄漏程度,特意在通氣管的出口處設(shè)了一個集油盤。100h試驗結(jié)束后,集油盤內(nèi)有少量潤滑油存在。因潤滑油的泄漏量較少,當(dāng)時分析認(rèn)為屬正,F(xiàn)象,因此未給予足夠的重視。100h的發(fā)動機臺架耐久試驗完成后,該改型發(fā)動機裝車3輛,開始進(jìn)行6000km的可靠性道路試驗。在路試進(jìn)行了3、5天后,在進(jìn)行檢查箱體內(nèi)的潤滑油量時,發(fā)現(xiàn)潤滑損失均在200-300ml,損失量較大,屬異常情況。
針對此異常現(xiàn)象,在故障排除過程中排除了以下情況:
a)排除了各密封處存在泄漏的可能性;
b)排除了氣門油封、活塞環(huán)密封不良造成的潤滑油異常消耗;
c)經(jīng)過計算及與同類機型對比,排除了因曲軸箱加傳動箱容積不足,使腔內(nèi)壓力過大而造成通氣管排油的可能性。
在排除以上各種可能性的同時,對故障車進(jìn)行了靜止的勻速、變速試運轉(zhuǎn)檢查,發(fā)現(xiàn)確有通氣管排油現(xiàn)象的存在。
經(jīng)過分析,認(rèn)為造成通氣管排油的主要原因在于:
a)原機型通氣管處的迷宮結(jié)構(gòu)設(shè)計較為簡單,僅能滿足單純傳動箱時油氣分離的需要,而在曲軸箱、傳動箱形成一個腔后,因內(nèi)腔壓力變化較原來大且劇烈,因此此迷宮不能很好地實現(xiàn)油氣的分離機能;
b)通氣管與箱體間連接管的孔徑太小,易被細(xì)小油滴堵塞,內(nèi)腔壓力變化較大時容易產(chǎn)生通氣管排油現(xiàn)象;
c)傳動箱內(nèi)油面較高,迷宮及通氣管出口離油面較近及整車運轉(zhuǎn)時鏈條攪動潤滑油較為激烈; 針對該故障,提出總體解決方案如下:www.mylovecollection.com
a)加大通氣管連接管的孔徑,由D2增加到D7,使連接管孔不易被堵塞;
b)改進(jìn)迷宮的結(jié)構(gòu),使之能有效地實現(xiàn)油氣分離的機能;
c)改變迷宮及通氣管的位置。
解決方案b條、c條的實施需對模具進(jìn)行修改,工作量大、實施困難且對模具壽命有較大的影響,因此在目前所用的這套發(fā)動機箱體模具上暫不做修改,僅采用解決方案的a條來進(jìn)行改進(jìn)。同時,在通氣管的出口處增加外部防塵裝置,以保證加大孔徑后仍維持曲軸箱內(nèi)的清潔度。
采用改進(jìn)措施后,裝車試運轉(zhuǎn)及進(jìn)行路試檢驗,措施有效,異常排除。